给粉机是一种机、电、水、气一体化粉(粒)料定量分切式全自动加药装置,它是现代科技发展新兴的一种技术产 品。为达到全自动运转,采用了PLC控制,通过检测稀释罐中的液位高低来控制给粉机的工作,还控制计量泵将稀释罐中的液体药液送到凝集罐中,凝集罐中已有液体是来自高速过滤器的反冲洗水,药液使该反冲洗水的悬浮物凝集成大块 状絮凝物以便进行下一步的水处理工作。
二、PLC选用和硬件配置
综合上述情况考虑开关量输入输出的数量,模拟量输入,定时及连锁等各方面情况,选用西门子S7-200系列可编程控制器,型号为CPU-212。这种PLC小型、紧凑,在CPU中配有1K的EEPROM,可***性的存储用户程序和其他重要的系统参数;它还装有大容量的电容器,供长时间存储所有的数据,而不需要另外安装后备电池;外形尺寸小巧,塑料外壳紧凑坚固,可以直接装在电气控制常用的35mm标准导轨上;本机带有8个输入点和6个输出点,还可扩展2个模块,包括模拟量模块;机内有128个内部存储位,64个定时器,64个计数器,足够编程人员使用;内置24V直流电源,可供本机数字量、模拟量的输入使用,不必另设直流电源;指令执行速度快,每条指令执行时间为1.3us;编程可用小型手持式编程器,方便现场调试,也可用个人PC,方便在研制场所编制程序及归档文件和打印输出。
PLC配置见表1:
表1 PLC配 置
主 机 |
6ES7212 1BA01-0XB0 |
数字量输出扩展模块 |
6ES7222 1HF00-0XA0 |
模拟量输入扩展模块 |
6ES7231 0HC00-0XA0 |
输入输出分配见表2。
输入点地址 |
内 容 |
输出点地址 | 内 容 |
I0.0 | 给粉机自动 | Q0.0 | 报警 |
I0.1 | 搅拌机自动 | Q0.1 | 气阀控制 |
I0.2 | 故障报警 | Q0.2 | 水阀控制 |
I0.3 | 粉位计下限 | Q0.3 | 给粉机控制 |
I0.4 | 计量泵自动 | Q0.4 | 搅拌机控制 |
AIW0 | 稀释罐液位 | Q1.0 | 稀释罐液位H2 |
Q1.1 | 稀释罐液位H1 | ||
Q1.2 | 稀释罐液位L2 | ||
Q1.3 | 计量泵控制 |
三、控制内容和要求
控制内容和要求取决于工艺要求、资源、及可操作性等。给粉机涉及到的工艺流程如图1所示,首先将粉状凝集助剂倒入料斗,给粉机工作时,通过粉位计检测料斗中是否有料,如果有料,先将干燥空气经气源三联件和气阀吹入出料 口,延迟一段时间后,打开淋水器侧的水电磁阀,为送料作好准备,再延迟一段时间,启动给粉机运行。此时,给粉机 将药液定量的连续的注进稀释罐,在稀释罐中,有搅拌机不停的搅拌,搅拌均匀后待用。使用药液时,用计量泵来运送 ,从稀释罐中注入到凝集罐一类的设备中。
给粉机、水阀、气阀、搅拌机、计量泵的工作状况都与稀释罐中的液位密切相关,一般讲,液位控制采用电极式的 开关量信号,将有关的4个位置的液位信号送到PLC中参与控制。但当用户的液位检测装置是液位变送器时,就需采用模 拟量模块,稀释罐中的液位是通过液位变送器来检测的,对应一定的液位,送出4-20mA电流信号(4-20mA对应着液位高度0-1M)。
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液位距池底为120mm时,为L2液位,低于L2液位时,报警,不能启动计量泵。
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液位距池底为120mm时,为L1液位,液位低于L1时要启动气阀、水阀、给粉机,当给粉机运行时,搅拌机也要运行。给粉机停止时,搅拌机也停止。
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液位距池底为750mm时,为H1液位,高于H1液位,给粉机停。
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液位距池底为850mm时,为H2液位,高于H2液位时,报警。
四、软件编程和模拟量处理
各个开关量控制、定时、计数、连锁等常规控制用顺序控制方式编在主程序中,这里不赘述。下面重点描述模拟量的处理问题。
作为一个主要控制条件,稀释罐液位,是通过液位传感器送出4-20mA模拟信号进到控制系统中,CPU通过模拟量扩展模块EM232读取该值,并分析、处理该值,在几个指定的液位高度时,输出信号去控制相应设备或发出报警信号。和该模拟量有关的几个基本数据:
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对于EM231和CPU212的规定,输入0-20mA对应数据为0-32000, 每1mA增量,数据为1600。
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稀释罐液位0-1000mm对应着液位传感器输出4-20mA。液位增量62.5mm,输出为1mA。
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考虑到液位的波动情况,设定***大波动在5mm(即增128个数),上升时取上限值,下降时取下限值。
编好软件后,输入到PLC中,接上仿真开关、信号发生器等,开始调试程序。在调试中发现,模拟量的输入值变化太大,观察AIW0,随着信号源从4-20mA变化,应该从0-32000变化,观察时看到,AIW0的后三位数字都在跳动,这种情况无法参与控制。经分析和试验,从硬件和软件两方面着手解决。
1、硬件接线
从S7-200的安装手册中可以看出,模拟量模块A/D转换间无隔离,这样模块本身抗干扰能力弱。但没有该模块的详细电路,考虑从信号输入端着手,如果输入以参考端接到适当位置,可以减小干扰。***后作了3种接法实验:
(1)A_端独立。
(2)A_接到M,而M又接地。
(3)A_接到M,而M不接地。
实验比较以上3种情况后,发现第3种情况结果***好,如图2所示。第1种情况,A独立,因EM231是单端输入,所以A如果悬空,信号没有基准,可能干扰大;第2种情况,A接M而又同时接地,但在这种水处理现场一般不设为仪表专做的地线,因而接地后,各种强电杂波信号都可以通过地线串进来,使干扰增强;第3种情况,A接M又不接地,形成了浮地输入,这种接地常被称为模拟地或小信号地,在一定情况下可以抑制某些干扰,实验证明使用这种处理方法有一定效果。从编程器读取AIW0值,基本上是后两位数字在跳。由于EM231的数据位是12位,而AIW0取值范围是0-32000,是16位,因此,在12位的8421码中,***后一位的一次跳变就是8,这样,后两位在跳变也属正常。
图2 EM231接线的改变
2、软件编程
针对上述情况,从软件入手,进一步调整了模拟量输入的稳定状况。方法是从AIW0取输入值,求多次采样的平均值 依据计算出的平均值输出,去控制给粉机的运行。即:由于S7-200的指令处理较快,模数转换时间也短,在几十us,且模拟量读数灵敏度较高,而在本控制系统中,对转换时间要求不高,所以可以采用多次采样的平均值方法,来处理输入值。例如10次采样值如下: 16848、16832、16808、16840、16864、16856、16872、16880、16824、16848,这些值***大为16800,***小为16808,差为72,如果10次采样为128次,求平均值后放到VW20中,这样VW20的每次读取时间还在ms级,完全满足实际要求。(实际观察结果为AIW0的变化:164616-14672;VW20的变化:14647-14651)。经过上述软件的处理后,当AIW0中的值在后两位跳变时,经处理后的模拟量VW20中的值只是个位在跳变,且是一个一个跳变,通过调试证明,采集数据又提高了一个数量级。
五、结束语
在实际使用中发现,这种机型的模拟量模块的抗干扰性能还不尽人意,但***近,西门子公司又推出了S7-22X系列的小型机,据说模拟量的隔离性能好于S7-21X系列,待下次选用时在作了解。但软件的这种处理模拟量输入的方法完全可以采用。