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西门子PLC控制系统失控一例分析和处理
发布时间:2022-01-19        浏览次数:352        返回列表

西门子PLC控制系统失控一例分析和处理

一、系统相关内容介绍                     (西门子S7-1200系列PLC)

该生产线为一线排开式,工件装夹在随行夹具上,随行夹具在各工位分别进行加工,然后从自动线上方返回,生产线的前后分别是随行夹具的提升机和降落机工位。 控制系统采用德国西门子公司的S5 115U控制系统,共有2200左右个输入点、输出点,运用STEP5编程语言进行编程。

图1

图1 为提升机工位部件图。其工作原理为:挡铁落下,滚轮正转,夹具进入升降台,夹具输入信号(I122.3)有,滚轮停止。若上滚道料满信号没有,则升降台升起,到上位,滚轮反转,夹具离开升降台,然后升降台下降,完成一次夹具的运输。

二、失控现象                  (西门子S7-1500系列PLC)

系统运行4年来,一直比较稳定,但近半年来,偶尔出现升降台在下降过程中,随行夹具从上滚道掉下来的现象,导致升降台上的滚轮和接近开关被砸坏,严重影响车间的正常生产。然而,把夹具移开,修理好滚轮和开关后,升降台又可正常工作。

针对这一故障现象,开始认为是料出检测传感器有铁削或其线路接触不良、PLC输入点(DIGIT INPUT)有故障,或者上滚道卡住随行夹具,然而经过检查分析,排除了以上因素,又分析现象不定期出现且周期较长(有时1、2个星期,有时一个月发生一次),怀疑可能是干扰所致,但对应采取一系措施后仍不见效,故亦可排除此种可能性。

三、故障分析

(1)通过计算机,把PLC中的有关控制程序调出来,如图2所示。

 

图2

相关信号说明:

I122.0——下滚道有料输入

I122.1——挡铁在下输入

I122.4——挡铁在上输入

I124.0——上滚道工作输入

F0.1——全线预停标志

F203.0——工位自动工作标志

Q123.0——挡铁放料输出

Q123.2——升降台正转输出

Q123.3——升降台反转输出

Q123.4——升降台下降输出

Q123.5——升降台提升输出

 

正常运行时,升降台上升到上位,滚轮反转,随行夹具离开升降台到上滚轮返回。当夹具离开传感器(I122.2)一有信号,中间标志F204.6被置位,夹具离开信号输入没有后,延时4S复位标志F25.3,标志F25.3复位后,升降台下降条件满足,升降台开始下降。

***初的设计思想是:升降台在上位时,夹具离开传感器从有信号到无信号到延时4S,随行夹具完全可以全部离开升降台到上滚道。然而,当发生故障时,显然是夹具没有完全离开升降台而造成的,经过仔细观察,原来是因为升降台在提升到上位时由于存在惯性反弹作用,升降台到上位时,又稍微向下滑落一点。同时,滚轮由于长期工作,存在一定的磨损,滚轮的间隙逐渐增大,在升降台与上滚道之间存在位置差,当夹具经过料出接近开关时,料出发讯,F204.6被置位,而在夹具往上滚道爬的过程中,料出开关(料出开关是接近开关,检测有一定的距离)有时检测不到,滚轮出现打滑现象,造成夹具在规定的时间内没有完全离开升降台,而是一部分在升降台上,一部分在上滚道上,当升降台下降时,夹具就有可能掉下来。由于升降台没有完全到上位和料出开关检测不到都是偶尔出现,而且在一般情况下,夹具在4S之内也能离开升降台,所以夹具掉下来的机率很小,1、2个星期或1个月才出现1次。

(2)控制器。如果是控制器发生故障,则可能输入模块或者是电压出现异常。电压的异常可以通过测量两端的电压判断出来。为了保证电压故障检测的正确性和安全性,应该首先关闭相关的输电设备,再进行电压检测。而输入模块的故障则需要在系统自动检测的基础上,让专业检修人员采取进一步的措施才能够得到比较正确的检测。系统自动检测主要是利用梯形图监控PLC系统的运行状态。如果指示灯显示出现故障,则进一步分析到底是输入接口还是输出接口出现问题。发现后题端口之后,改动相应程序恢复正常运行。然后再由人工对端口进行维修或者更换。
     6ES7317-2EK14-0AB0  (3)电源。PLC系统本身的电源部件
需要将交流电转化为直流电,如果电源出现问题,首先应考虑是否部件的寿命已经到期。正常的电源部件需要5年一换,如果是部件的问题,则重新更换完全一样的部件即可。其次应该考虑过电流引起的熔丝熔断,而引发过电流的原因又可分为CPU和1/0单元内部的部件发生故障,或者是触碰到金属而导致电路短路。然后还应该考虑是否电压不稳而造成电源无法正常使用。
       (4)1/0卡件。首先应检查总线插座是否连接良好,接口处是否完好。如果经过判断发现1/0卡件出现故障,则可以
更换通道或是用备用卡件更换。内部元件的老化和陈旧可能会导致卡件无法正常工作,而对卡件内部进行检修比较困难,喜接更换卡件更为快捷高效。同时需注意/0连线走向的问题,尽量避免与其他线路出现重叠[4]。
       (5)通讯卡件。通讯卡件能
够确保PLC系统内部信息传达的畅通。首先通讯卡件的线路出现问题的话,则通讯系统也会随着出现故障。其次,接头处的连接也会影响通讯效果。总的来说,如果通讯卡件出现故障,则应该进行更换。但需要注意的是更换以后的通讯卡件应该重新设置通讯参数,否则不能恢复正常的通讯。

 

四、处理方法

此现象的产生主要是由于控制程序编制时的考虑不够周全所致,编制控制程序时没有周密分析升降台实际工作中可能出现的情况。为了避免该现象再次发生,将程序段6、段7修改为:

AN I122.1

A  F200.0

=  F200.1

A  F200.1

R  F200.0

A  I122.2

S  F200.0

A  F200.1(I122.2的下降沿)

A  I123.2

S  F202.4

A  Q123.4

R  F203.4

为准确检测夹具的有无和防止开关被撞坏,把夹具离开传感器由接近开关改用光电开关,并移到上滚道上面,采用常开型 光电开关,考虑开关会损坏,用光电开关输入信号的下降沿来触发中间标志F203.4。经过改动后,再没出现夹具掉落的现象。

(本文摘自网络)




 

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